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某宾馆暖通设计中常见问题分析

分类:建筑工程论文发表 时间:2012-09-15 10:46 关注:(1)

  摘要:本文以某宾馆为例,暖通系统在实际运行中产生的温度不均等主要问题进行了分析。

  关键词:气流组织 孔洞 噪音

  Abstract: taking a hotel as an example, hvac system in the actual operation of the temperature of the produce unequal main problems are analyzed.

  Keywords: airflow organization holes noise

  中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号:

  0 引 言

  某宾馆按四星级改扩建后,约一个月的试运行,空调系统出现了很多问题,经过设计者对整个系统的仔细观察和分析,发现整个系统不仅在安装上存在很多问题,而且在设计上也存在不少的缺陷,如不进行整改,不仅造成能耗的浪费,而且将很难保证系统以后的正常运行。

  1 酒店暖通系统概况

  1.1系统末端设备

  整个暖通系统按舒适性空调设计方案设计,采用两管制,其末端设备根据需求不同分别采用风机盘管、卡式风机和空调箱另加新风系统。

  1.2 系统前端设备

  1.2.1 离心冷水机组三台,1#、2#机组制冷量为1400KW,3#机组制冷量为750KW。

  1.2.2冷冻水泵5台,流量为320m3/h,输入功率为45KW的3台;流量为138 m3/h,输入功率为22KW的2台。

  1.2.3冷却水泵5台,流量为320m3/h,输入功率为45KW的3台;流量为174 m3/h,输入功率为30KW的2台。

  1.2.4冷却塔3座,1#、2#冷却塔的冷却能力为1750000kcal/h;3#冷却塔的冷却能力为875000 kcal/h。

  2 冷热源

  在大中型公共建筑中,冷水(热泵)机组的台数和容量的选择,应根据冷(热)负荷大小及变化规律而定,单台机组制冷量的大小应合理搭配,当单机容量调节下限的制冷量大于建筑物的最小负荷时,可选1台适合最小负荷的冷水机组,在最小负荷时开启小型制冷系统满足使用要求。选择冷热源时要避免机组台数过少和过多。

  2.1要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有:

  2.1.1负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大;

  2.1.2负荷适应性差。因为宾馆建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。

  2.1.3机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的COP低,因而能耗会增高。

  2.2要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有:

  2.2.1 单机容量下降,机组COP下降,能耗高;

  2.2.2机组台数多,配置的循环水泵也多,水泵并联多,并联损失高;

  2.2.3机组台数多,配置的循环水泵多,占用机房面积就大。

  2.2.4机组台数过多,也意味着绝对故障点增多。

  3 水泵与风机

  3.1一机一泵配置问题

  常见到的流程图如图1所示。其优点是循环水泵可互为备用,管道系统简单。缺点是运行操作麻烦,易造成失误,电气配对设计要复杂一些。作者推荐图2、图2′所示的流程图。 一机一泵,① 可避免运行一台或2台机组时,未关掉相应阀门造成水流量旁通,使机组COP降低,也使水泵运行工况点偏离额定工况点,电耗增加;② 电气控制设计方便;③ 可避免运行人员频繁人工开或关主机或冷却塔入口阀门,适应部分负荷时的运行。如设联动电动阀,则投资高,阀易坏,系统不可靠。另外,多台水泵并联,选择时要按照泵的特性曲线作并联分析,使工况点满足不同台数运行时的需要。

  3.2风机

  离心风机出风口方向应该顺气流方向, 这一点常常未引起设计人员或订货时的注意。离心风机出风口应有足够长的直管长度,否则应顺气流方向,正确选择如图3所示。风机入口设计也应注意使入口气流均匀进入风机;对双进风风机,风机入口离箱壁距离也应≥1 25D,D为风机进口直径。离心风机采用皮带轮传动时,现在一般也不作选择计算了,直接选择厂家设备,但应注意检查皮带是否是下紧上松,时有发生上紧下松的情况,最好还要再核算一下包角是否符合要求,如图4所示。

  目前普遍采用所谓BFP变风量空调器,风量较大时采用2台以上风机并联,其出口风速较高,有时甚至达24m/s,设计人往往通过静压箱(实为接管箱)直接连接,造成风噪声大,阻力损失大(突扩、突缩局部阻力系数大,接管风速又高),应该加设渐扩管后进静压箱,最好应作袂衩形处理,如图5所示。

  排风系统中,常常会遇到多台小排风机排入竖井,末端还有一台较大排风机接力后排出,实际形成多台风机并联后再串联较大风机,此时应考虑小排风机的同时使用系数问题。

  4风系统设计

  4.1客房内采用用卧式暗装风机盘管,靠门的一侧很冷,而房间温度高达27~28℃。经检查发现,送风口采用单层百叶,使送回风短路,气流扩散不到边角处,致使室内温度不匀。将送风口改为双层可调百叶,百叶斜向上出风,贴附客房顶棚送风,使人员活动区基本处于回流区域,室内舒适性达到了较为理想的效果。

  4.2客房卫生间排风采用天花式排气扇,运行时噪音较高,影响旅客的睡眠。经检查发现,排气扇采用了技术能力较差的厂家的品牌,而施工安装的质量也不好,几个环节的失误积累导致了噪音偏高这一结果。笔者建议宾馆排气系统尽量不要选用天花式排气扇,改用管道式排气扇较为妥当,其噪音相对要低,使用寿命也相对更长。

  5消除噪声

  5.1设置了送风消声设备却忽略了回风消声设备;没有条件设置消声设备时,在所谓静压箱(实际上只能算是接管箱)内贴保温吸音材料算是考虑了,既增加了阻力损失,消声效果也不够,如果出现保温吸声材料贴得不紧密,壁板又嫌薄且无加强措施,还会增加附加振动噪声。集中回风口的噪声超标常困挠着用户,消声设备布置在空调机房内,二次再生噪声影响和风管辐射噪声也应引起重视,这点还应学习境外施工单位施工图深化设计者的认真态度。

  5.2风噪声常发生在空调送风的始端风口处。由于风管始端往往按设备出口尺寸配置,或由于空间紧张,设计风管尺寸偏小,风速较大,风口处啸叫的风噪声很大,由于风口导流未考虑好,风口处送不出风来,有时甚至是吸风也时有发生。风口风量调节欠周,个别风口风速太大也会引起风噪声。

  5.3孔洞和缝隙对隔声的影响。

  5.3.1开孔的面积的影响

  开孔的位置和孔的深度不变时,开孔面积越大,对隔声影响越大。例如在100mm厚矿渣空心砖墙的中心位置上,若有一个孔径为30mm的孔,则此墙的平均隔声量从40.4dB降到36.5dB;若孔径为50mm,则平均隔声量降低到34.8dB。另外:150mm厚的振动砖墙的平均隔声量为43dB,若该墙上有100mm长,5 mm宽的缝,则平均隔声量降到36dB,并且从低频开始就明显降低。

  5.3.2孔、缝深度的影响

  孔和缝的面积,位置不变,对不同厚度墙板的平均隔声量的影响是不同的,即薄墙的降低值比厚墙的大。

  5.3.3孔、缝位置的影响

  孔和缝的面积、深度不变时,在墙的中央对墙隔声量影响较小,在两墙相交的棱线上。影响较为显著;在三面相交处,如室内的顶棚与两墙相交的墙角处,对隔声量的影响最大。

  从上述可知,孔、缝对隔声量的影响很显著。因此,必须穿过房屋结构的管线,应该在墙的孔处加套管,待管线等穿过后,以超细玻璃棉等多孔材料将管与套管之间的缝隙填死,以防止降低墙的隔声量。如240mm厚砖墙上开孔为600×400mm,该墙的原隔声量为47dB, 开孔后降到19.6dB,当也内填塞了2.11kg超细玻璃棉之后,该墙的平均隔声量为37.1dB。某些墙体抹灰后,墙的隔声量有明显增加,这并非完全是抹灰层的作用,面是原有墙体砌缝不严,漏声的细缝小孔被填实的结果,实际上抹灰层本身的隔声作用是不大的。

  6 结论

  经过问题分析克制,一个优秀的空调项目是一个系统工程,其涉及的各个环节相互影响与制约,如果要达到良好的运行、使用效果,设计、施工、运行管理等各个环节都不能疏忽大意,只有各方一起提高警惕、积极思考、认真总结、严于执行,才能保证空调系统在其全寿命周期内发挥其应有的功能,同时达到节能、环保的目的。

  参考文献

  1 陆耀主编《HVAC暖通空调设计指南》 中国建筑工业出版社 1996

  2 空调设计中的一些基本问题值得重视,天津市建筑设计研究院,伍小亭,载于全国暖通空调制冷2000年学术年会资料集;

  3空调系统若干常见问题分析,清华热能系,朱伟峰,蒋志峰,江亿,载于全国暖通空调制冷2000年学术年会论文集;

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