分类:建筑设计论文发表 时间:2011-05-21 09:55 关注:(1)
大面积碎石换填施工
李传军
摘要:陕西省秦岭电厂主厂房地质复杂,为湿陷性黄土,地基处理采用大面积碎石换填处理。如此大面积、大方量碎石换填地基处理在我们公司尚属首次,施工中也极少出现。人工级配碎石料,如何保证级配,如何保证压实度、平整度,如何保证工程有序施工,对我们秦岭项目是一次考验,通过本次碎石换填施工将给类似工程提供经验。
关键词:换填;静载试验;刮平机;体积比;流水划分
1工程概况
陕西秦岭电厂7#、8#(2×660MW)机组为新扩建工程,厂区地貌属秦岭北麓山前冲洪积扇群的中上部,地形比较凌乱,主要由全新统(Q41)冲、冲积卵石和黄土状粉土组成,岩性复杂多变,含、混物及夹层或透镜体很多,在水平和垂直方向上变化很大(见图1)。
图1土质情况
由于地质复杂,根据岩土工程勘察报告给出的条件,主厂房地基进行大面积碎石换填地基处理。换填面积约24000㎡,换填碎石量约130000m3,换填厚度4~6m。碎石料采用人工级配,配比为3~7㎝粒径碎石占60%,1~2㎝粒径碎石占20%,石粉占20%。碎石含水量控制在4~6%左右,压实系数大于0.97。换填范围为7#、8#汽轮机机组主厂房及锅炉等区域,换填后垫层顶标高主厂房区域为-7.1 m,汽轮机基础为-7.9 m,锅炉区域为-5.6 m。
2优化施工方案
2009年10月11日,项目部工程师、技术、生产、工长、质检、施工负责人组织召开了碎石地基处理施工方案评审会议,对碎石换填的方案进行完善和修改,具体内容如下:
(1)方案中要明确合理的组织。根据施工工期和施工图纸,计算本工程的总计换填碎石量,面积为24000㎡,换填碎石量130000m3,做好石子的备料工作。根据周围环境调查,碎石供应不足,因此提前备料。
选择搅拌场地,因碎石量换填大,搅拌场地面积也需满足要求,按照备料1/2计,碎石的堆高2m,需要不小于6000㎡的场地,我们经现场具体考察,选择主厂房西侧冷却塔位置的施工场地,经与甲方沟通,达到要求。
当然其它的组织也在方案中有明确的布置。
(2)明确检验环节。因为大面积碎石换填工作的施工工艺没有成熟的经验,因此施工方案中进行了细化,经过召开会议讨论,对碎石换填的检验工作作明确要求,通过筛分法检测碎石级配,每班次不同部位,不同进货渠道都要求进行筛分试验,现场压实度采用灌砂法施工速度慢,也不易操作,经与监理、实验室协商采用密度仪检测,(见图2),每层50㎡检测一个点。回填的中部及最上部进行静载试验(见图3),对试验要求在方案中给予明确。
通过细化方案,做到施工前对换填施工的各个环节做到预控,使回填过程中做到忙而不乱,工作有序,既保证进度也保证了施工质量。同时通过方案讨论大家集思广益,使方案更合理,方案有可操作性,指导性,同时对未经历碎石换填的项目管理人员也做到了心中有数,在施工中便于检查和控制了。
3 改善控制配合比方法
级配碎石换填初期,根据图纸要求,3~7㎝石子:1~2㎝石子:石粉=6:2:2,施工中各种规格的石料分开堆放,按车收方,搅拌时用铲车按铲车逐铲数量来控制配比,这样增加倒运工作量,同时铲车计量不准确。经过分析论证,将碎石按体积分层堆放,(见图4),即同样的场地面积(例如:30m×30m),按高度控制,高度120㎝的3~7㎝石子;40㎝的1~2㎝石子;40㎝的石粉,总高度2m,堆料时铲车配合。因材料最终堆放成圆台型,这样厚度计算适当调整。
搅拌场设三处堆放场地,以高度计算,体积易于控制,搅拌后级配符合要求,施工中电力质检站、试验人员对每班次,不同部位进行筛分试验,比最初的施工方法有很大改善。对级配碎石压实度试验和静载试验合格率达100%。
图4碎石分层堆放
4 合理配置施工机械
根据现场调查,运输车辆多,搅拌挖掘机、铲车数量少,因为施工基坑面积大,按7#、8#机组、锅炉三段流水划分,以施工锅炉为例:面积70m×160m,换填量67200 m3,碎石分层碾压(见图5),每层分层厚度35㎝,每层换填量3920m3。按一天回填2层计算,运输车需15辆,每辆车从装车到卸车需15分钟,每次运输20 m3,那么一小时运输1200 m3,一层用时需3个半小时。碎石碾压前平整需50型铲车4辆,为了保证碎石表面平整又配专用180型刮平机一台进行二次找平(见图6)。碎石含水率4~6%,配洒水车一辆。找平经验收合格后开始碾压。碾压用柳工产22T振动压路机4台,每台压路机2.2m宽,速度4公里/小时,一台压路机一小时碾压8000㎡,碾压6遍,平均一台压路机一小时碾压1300㎡,4台碾压2小时能完成任务。因此压路机比碎石铺填晚2个小时进行,半天可以完成一层换填工作。
搅拌碎石机械也至关重要,选用3台240型挖掘机进行拌合,拌合3遍,配合三台50型铲车进行装车(见图7)。
合理的配置施工机械,既避免部分机械闲置,又避免部分机械为配合运输减少搅拌次数,施工场地内也井然有序。
5 增加测量工作
因为碎石换填面积大,表面平整度不易控制,施工前期采用一台水准仪测量,每10m设一检测点,50型铲车找平,碾压完成,平整度超标较多,现增加测设点,增加测量仪器,基坑两边各设一台水准仪,50型铲车粗平后,每3m设一个测点,用白灰做标记,如超高7㎝记+7,低7㎝记-7,再采用专用刮平机精平,再复测,完成后进行二次找平,直到平整度符合要求。
经过二次找平,增加测设点等措施,很好的控制了虚铺碎石表面平整度,碾压后复测,合格率达到96%(见图8)。
6合理组织流水施工
进行流水段划分,因为该项工程施工面积大,锅炉与主厂房地基标高不一致,锅炉处理完成后为-5.6m,主厂房为-7.1m,汽机基座为-7.9m。因此将锅炉与主厂房设为第一施工段,并按设计留槎。7#,8#汽机因为施工图纸及开工顺序要求,7#机设为第二施工段,在7#,8#机之间留槎,台阶为1000×700(宽×高),这样便于施工流水和质量控制,现场有序,机械设备等有效利用,同时也便于表面平整控制。
为了保证现场有序施工,分别在基坑的西侧,北侧留两处行车坡道,运料车从料场直接进入基坑内,空车从北侧出,但由于锅炉回填后不利于车辆通行,在基坑的东侧增加出口,便于车辆的合理利用。为了保证碎石的含水率,同样在基坑四周引水管至料场。
通过合理的组织流水施工,现场布置环形道路,坡道,使机械施工有序,避免车辆出现滞留,对未完半成品起到了保护作用(见图9)。
7巩固措施
施工过程发现,碎石含水率、碎石压实系数不合格点增多,主要原因为碎石换填冬期施工,雨雪天气所致,项目及时召开讨论会,采取措施:
(1)碎石重新进料,原场地碎石待气温回升,含水量符合要求后再使用。
(2)清除冻结部分碎石和积雪等,碎石碾压在中午完全解冻情况下进行。
(3)减小碎石铺填厚度,原铺填40cm改为35cm。
(4)恶劣天气雨雪天气对碎石进行覆盖、并禁止碎石换填施工。
通过以上措施,检查发现,碎石含水率、碎石压实系数达到要求。
8结语
在碎石换填地基处理施工过程中,我们通过对质量问题的分析,制定了响应对策,积极落实并不断改进,通过主厂房碎石换填施工,碎石换填的质量得到了很好的控制,同时项目组织管理工作也有了很大的进步,
在陕西省秦岭电厂主厂房碎石换填地基处理施工过程中,我单位已具备大面积碎石换填的经验,在本工程其它部位如生产办公楼加以应用。并在其它施工中加以应用,得到了业主,监理公司的一致好评。
参考文献:
[1]<<建筑地基与基础工程施工质量验收规范>>(GB50202-2002)
[2]<<湿陷性黄土地区建筑规范>>(GB50025-2004)
[3]<<建筑机械使用安全技术规程>>(JGJ33-2001)
[4]《建筑施工手册》(第四版)
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